|
Revisie van een BR55 van Piko
Bij 'het slooptransport' (elders op deze site) zat onder andere een BR55. Een stoomlocje (met tender) van Piko. Het is aardig naar de werkelijkheid, maar voordat het geheel echt ingezet kan worden in de museumdienst, moet er nog wel wat aan gebeuren.
Een van die dingen betreft de aandrijving: die is erg stroef en luidruchtig, heeft een erg hoge anker-kleef* en neemt daarbij veel plaats in in het machinistenhuis.
De motor moest dus in de ketel: probleem: er zijn maar weinig gangbare (sloop)motortjes die in de zeer beperkte ruimte van de ketel passen. Veel passen met motortjes die ik in mijn eigen sloopvoorraden had leverde op dat ik wel een passend motortje had, maar het betrof natuurlijk een type dat slechts voor 4,5 Volt geschikt was, iets dat ik niet zo'n goed idee vond.
Ik gaf het op en borg het model op, omdat er nog zat andere modellen op verbouwingen lagen te wachten. * = De anker-kleef is een soort 'drempel' die de spanning moet bereiken voordat de motor aanloopt: draait de motor eenmaal, dan kan de spanning teruggeschroefd worden, maar zo langzaam aanlopen gaat niet. |
|
|
Thuis uiteraard aan het slopen geslagen, en al snel was ik weer 2 motortjes rijker (niet elke schrijver bevat 2 bruikbare motoren) De laatste had ik ontdaan van zijn bruikbare onderdelen, en stond op het punt om in de prullenbak te verdwijnen, toen me ineens een uitermate smal motortje opviel dat, via een wormwiel en extra overbrengingen, de lade open en dicht deed. Dus nam ik toch nog even de schroevendraaier ter hand, en bevrijdde het motortje uit zijn metalen houder. De 2 M2 schroefjes gingen in een bakje, zodat die eventueel later van pas zouden komen.
Ik had het motortje in mijn handen en dacht: 'dit zou wel eens kunnen gaan passen...' |
|
|
Niet alles was hiermee opgelost: tussen de 2 metalen plaatjes die de wielen op hun plek houden, zit een soort pen, die aan de bovenkant schroefdraad (M2) heeft, om daarmee het kapje vast te kunnen schroeven (Een vernuftig verstopt schroefje waar ik de eerste keer overheen keek en maar niet snapte waarom het geheel niet open wou) De plek waar ik het motortje in gedachten had maakte het noodzakelijk dat die pen verwijderd moest worden. Maar dan zou uiteraard het kapje los op het model liggen, met het risico dat de cilinderblokken los zouden komen en al het drijfwerk er uit geduwd zou worden.
Na wat meetwerk besloot ik van een messing strip een beugel te maken, die aan beide zijden de motor omsloot, en aan de bovenkant weer samen kwam om de schroef van de kap vast te houden. |
|
|
De strip moest in totaal 2 keer gebogen worden in een hoek van 90 graden. Daar gebruik ik geen speciaal gereedschap voor (of je moet een bankschroef onder speciaal gereedschap vinden vallen) Neem een bankschroef, waar je, naar believen 2 spanplaatjes bij gebruikt. Meet en teken het buigpunt van het messing af, en klem het messing in de bankschroef: je hoeft de bankschroef niet helemaal aan gort te draaien voor deze bewerking, als het messing niet al te gemakkelijk te bewegen is, zit de bankschroef vast genoeg. Controleer met een blokhaak(je) of het messing recht in de bankschroef gemonteerd is. Daarna kan je, afhankelijk van de dikte van het messing (of ander materiaal) met je handen het stripje ombuigen: een hoek van 90 graden lukt misschien niet, maar kan eventueel met een paar voorzichtige tikjes met een (kunststof) hamer opgelost worden, of door na het uit de bekken nemen van het werkstuk, gewoon uit de losse hand voorzichtig de hoek 90 graden te maken. |
|
|
Daarna was het een kwestie van aftekenen van de gaten voor de bevestigingsschroefjes van de motor en het gat voor de as (iets dat, met een datablad van de betreffende motor, zo gedaan was) en daarna op de bovenkant een stukje messing staf van 3 x 3 mm solderen, waar naderhand op de juiste plek een gat geboord werd om M2 schroefdraad in te tappen, om de schroef voor de kap te 'ontvangen'
Daarna het wormwiel op de as geplaatst: het paste perfect: alles sloot mooi op elkaar aan, de motor zat op de juiste hoogte, en dreef het een na laatste aandrijftandwiel mooi aan.
Even snel aangesloten op de voeding, en bij 1,2 Volt (de laagst mogelijke spanning op de betreffende voeding) liep het geheel al prima aan. |
![]()
|
|
Ik kon uiteraard m'n nieuwsgierigheid niet bedwingen, en heb er even snel een decoder (een Locpilot basic) aangehangen. Daar kwam wel een nadeel naar voren: omdat de spanning die de motor dan gevoerd krijgt wat hoger ligt dan van een gewone treintrafo, gaat de snelheid nog verder omhoog. Ik had de maximale snelheid eerst op waarde 20 gezet (CV 5) maar zelfs dat was onrealistisch hard, en zelfs zodanig hard dat ik 'm kneep wat betreft het drijfwerk. Na nog verder temmen van de decoder stond de snelheids-instelling uiteindelijk op 8... iets dat gerust wel als erg laag beschouwd mag worden. Na het aanpassen van de minimumsnelheid en wat spelen met de motor-CV's kreeg ik het geheel tergend langaam aan het draaien, ondanks de zeer geringe overbrenging en de lage maximale motor-spanning. Ombouw geslaagd! Nu de rest nog... wordt daarom vervolgd... 8-10-2009 Donor-loc met donor-tender
Zoals al eerder beschreven, moest de tender als verloren worden beschouwd: die bleek niet alleen verbogen, maar ook in de lengte-richting een draaiing te hebben. Dat ging ik niet meer herstellen. Op Marktplaats kwam ik een setje Piko Junior tegen: wat rails, een stuk of 6 wagens, een stoomlocje met tender en een trafo. Na een weekje wachten kwam het pakje aan, en kon ik de tender aanschouwem: het was precies dezelfde tender als van de BR55, met als enige verschil dat deze wel in orde is. |
|
|
Het stoomlocje bleek niet meer te redden: een van de assen werd nog maar aan 1 zijde vastgeklikt, waardoor de boel niet meer zo soepel liep.
De motor was daarnaast aardig versleten: op de overgangspunten tussen de collectorvlakken zaten ingesleten punten van de koolborstels: bij een schoonmaak bleek dat de collector rond kon draaien ten opzichte van het blikpakket: zo makkelijk dat na het weer in elkaar zetten van de motor bij een blokkade van de as het anker vrolijk doordraaide, totdat de draadjes aan de collector strak kwamen te staan en verder draaien verhinderden. Dat samen met het feit dat de laagjes metaal van het blikpakket niet meer 1 geheel vormden, resulteerde in het besluit dat niets anders restte dan onttakeling. Hiernaast het ter ziele gegane locje. |
|
|
Hetgene wat nu dient te gebeuren is het monteren van de 'koppeldoos' aan de tender, om de stekker-pennen van de loc mee te kunnen verbinden. Daarnaast mag een mechanische koppeling natuurlijk niet ontbreken. Dit is echter moeilijker dan ik dacht: het geheel moet kunnen scharnieren, maar daarnaast ook de wielen van de tender niet in de weg zitten, en tegelijkertijd nog een betrouwbare soldeerverbinding tussen de stekkerbussen en en draadjes die uiteindelijk de tender binnengaan, waarborgen. En alsof dat nog niet genoeg is moeten tender en loc wel door een krappe boog kunnen, zonder dat de boel gaat wrikken...
|
|
|
Print, 'koppelings-stopcontact' en een foutje... Na het maken van een print voor de onderzijde van de locomotief, omdat het origineel van plastic was en half door midden 'gescheurd' was, en daar ook de printpennen voor de stroomvoerende koppeling aan gesoldeerd te hebben, onderwierp ik een meet-test, en pakte de tender erbij, om te kijken waar het draaipunt aan de tender ongeveer zou moeten komen. Alleerst een foto van de print met de stroomvoerende koppeling: op de foto in gekoppelde toestand.
|
|
| Ik liet de tender naar de loc rijden... maar veel eerder dan ik verwacht had, stopte de tender met rollen, alsof hij ergens tegen aan liep. Een gapend gat was het resultaat. |
|
|
En de tender liep dus ook ergens tegenaan: hier heb ik totaal overheen gekeken bij het ontwerpen van het printje en de stroomvoerende koppeling: de koppeling komt zodanig uit dat deze precies de eerste as van de tender raakt... Onvoorziene problemen dus, en even een tijdje nadenken hoe ik dit op ga lossen. Wordt vervolgd! |
|
|
7-10-2011: Het probleem van de andere kant bekeken...
In plaats van een koppeling te bedenken die zowel de mechanische als electrische koppeling in 1 keer zou leggen, besloot ik
Door de decoder eerst tijdelijk vast met de print onder de loc te verbinden kon ik me volledig op het mechanische deel storten.
Het schroefje dat bij de loc de print vasthield aan de cabinezijde zat eigenlijk precies op de juiste plek om er een NEM-schacht te monteren.
Ik sneed de overtollige stukken van de koppeling af, en lijmde de 2 klemstukken aan elkaar met secondenlijm: zoals ik
Vervolgens is het een kwestie van de secondenlijm eenzijdig aanbrengen en de delen samenvoegen: voordat ik dat deed had ik in beide koppeldelen een gaatje geboord, en in 1 deel een metaaldraadje vastgelijmd. In de hoop een wat sterkere lijmverbinding te krijgen stak dat metaaldraadje uiteraard iets in het andere koppeldeel. Helaas brak ook deze lijmverbinding vrij snel, en ben ik dus weer terug bij af: ik moet een manier zien te vinden de 2 koppeldelen op een sterke manier samen te voegen. Een andere tegenslag is de print voor onder de loc: ik had daar nieuwe stroomafnemers aan gesoldeerd, om bij het vastschroeven onder de loc tot de ontdekking te komen dat het geheel sluiting maakt met het metalen frame. Daarnaast zitten ook de plastic houdertjes voor de assen in de weg, waardoor de print kromtrekt bij het vastschroeven. Ik zal dus nog wat moeten vinden op de print en de koppeling, maar als dat zover is heb ik het belangrijkste eigenlijk wel gehad. Wordt vervolgd! |
|